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直流高壓發(fā)生器的原理
摘 要:對60年代生產(chǎn)的N50-8.83型凝汽式汽輪機,在基礎(chǔ)系統(tǒng)及輔機等盡可能不變的前提下,改造為供熱抽汽凝汽式汽輪機,同時進行通流部分節(jié)能改造,經(jīng)過熱力計算、結(jié)構(gòu)分析和方案比較,認為該型機組的改造在技術(shù)上是可行的,經(jīng)濟上是合理的。
關(guān)鍵詞:純凝汽式機組;技術(shù)改造;供熱機組直流高壓發(fā)生器
直流高壓發(fā)生器
1概述
熱力發(fā)電廠主要的熱負荷一般是該區(qū)域內(nèi)的工業(yè)生產(chǎn)用汽和采暖用汽。目前一些城市受熱電廠供熱能力的限制,許多熱用戶還依靠中小鍋爐供熱;即使已使用熱電廠汽源的用戶,有不少還保留著自己的小鍋爐,以備供熱高峰時短期使用。為緩解這種供熱緊張局面,徹底解決此問題,一般采取新建供熱機組或?qū)⒅行⌒图兡麢C組改為供熱機組的措施,以消除或減少城市的中小型鍋爐,降低大氣污染,提高社會整體效益。
下面對保定熱電廠一臺N50-8.83/535型純凝機組改造為C50-8.83/0.98/535型供熱機組的方案進行研討,以便得到更好的技術(shù)經(jīng)濟性能。
1.1機組現(xiàn)狀
該N50-8.83/535為單缸沖動凝汽式機組,由北京電力修造廠生產(chǎn),投產(chǎn)于1973年3月。本機有7段抽汽,分別供4臺低壓加熱器,一臺除氧器,2臺高壓加熱器。各抽汽在經(jīng)濟功率(45MW)時各抽汽的參數(shù)見表1。
直流高壓發(fā)生器
直流高壓發(fā)生器
1.2改造原則
a.**可靠性**采用的改造技術(shù)和結(jié)構(gòu)部件**可靠,消除原機組改造范圍內(nèi)的缺陷及薄弱環(huán)節(jié)。
b.根據(jù)國家四部委《關(guān)于發(fā)展熱電聯(lián)產(chǎn)的若干規(guī)定》和國家經(jīng)貿(mào)委《關(guān)于關(guān)停小火電機組實施意見》文件的精神,確定退役凝汽機組改為抽汽機組后的年均熱電比大于50%,總熱效率大于45%。
c. 以熱定電,按配套鍋爐設(shè)備的額定出力220t/h時,力求盡量增大供熱量,以滿足工業(yè)抽汽的要求。
d. 以運轉(zhuǎn)平臺基礎(chǔ)和軸承跨距不變動進行結(jié)構(gòu)設(shè)計,便于施工,利于降低成本。
e.盡量采用當前國內(nèi)*先進的同類型機組成熟的改造技術(shù),力求節(jié)能降耗,提高經(jīng)濟性。
f. 盡可能保留原凝汽機組的可用部件及附屬設(shè)備,減小改造范圍。
g.自動主汽門、調(diào)速汽門安裝位置不變,與凝汽器接口形式不變,與發(fā)電機的連接方式不變。
h. 改造后抽汽量在0~100 t/h范圍內(nèi)任意調(diào)節(jié),純凝汽工況*大連續(xù)運行功率為50MW;在抽汽量100 t/h時,*大電功率為40 MW。
i.優(yōu)化回熱系統(tǒng)設(shè)計改造后不影響回熱系統(tǒng)設(shè)備的**運行,補水采用凝汽器補水方式。
j. 改造后的機組可以視同新機,可延長機組壽命。
2改造方案
2.1方案比較
2.1.1方案一:增大向外供熱的非調(diào)整抽汽量
三段抽汽孔擴大,其余部分不變。據(jù)計算供熱抽汽量能達到30t/h,且抽汽量將隨著負荷變化而變化。優(yōu)點是改造費用低,約20萬元,但此改造抽汽量太小,遠不能滿足供熱市場需求,且熱電負荷調(diào)整不方便,供熱壓力也不穩(wěn)定。
2.1.2方案二:改為調(diào)整抽汽機組
調(diào)整方式采用旋轉(zhuǎn)隔板調(diào)整,即去掉壓力級第七到第十級,改裝為旋轉(zhuǎn)隔板。為此需要更換前缸、中缸、轉(zhuǎn)子、部分隔板套、前汽封環(huán)、調(diào)速器、轉(zhuǎn)速變換器等。需要增加的部件有旋轉(zhuǎn)隔板、油動機、抽汽逆止門、壓力變換器等。另外還有一些部件、調(diào)速系統(tǒng)及保安系統(tǒng)需要作相應(yīng)改動。改造后,抽汽量可達60~100t/h,隨著抽汽量的增加,電負荷要下降,當熱負荷到100 t/h,電負荷估計在36~38 MW范圍內(nèi)。
2.1.3方案三:改調(diào)整抽汽機組的同時對通流部分作優(yōu)化設(shè)計
本方案改造范圍與方案二基本相同,不同點是將機組改為可調(diào)整抽汽機組的同時,采用全三維技術(shù)對通流部分進行優(yōu)化設(shè)計,使機組內(nèi)效率達到90年代世界先進水平。改造后的抽汽量可在0~100t/h范圍內(nèi)調(diào)整,熱耗值比不采用全三維技術(shù)改造的機組下降627 kJ/kWh以上,相當于煤耗下降6.98%。本方案的改造費用預(yù)計800萬元左右。
2.2方案確定
考慮到機組改造后的運行穩(wěn)定性、可靠性及經(jīng)濟性,經(jīng)過對3種方案的技術(shù)比較,認為方案三較可行,即凝汽機組改為可調(diào)整抽汽機組的同時進行汽輪機通流部分改造,提高汽機內(nèi)效率(典型工況見表2)。這樣,可以在充分利用原有設(shè)備及其潛力的前提下,以*小的投資爭取獲得*大的收益。
2.3改造方案簡述
通過熱力計算初步確定,將原機組的一個調(diào)節(jié)級+21個壓力級改造為一個調(diào)節(jié)級+9個壓力級+抽汽調(diào)節(jié)級+9個壓力級的形式。去掉的3個壓力級改設(shè)一個進行抽汽壓力調(diào)節(jié)的旋轉(zhuǎn)隔板。新設(shè)計的調(diào)速系統(tǒng)在確保抽汽壓力穩(wěn)定的同時,對機組的轉(zhuǎn)速或負荷自動控制。改造后設(shè)計抽汽壓力在8~13kg/cm2 范圍內(nèi)變化,采用調(diào)壓器調(diào)整到所需要的抽汽壓力,抽汽量根據(jù)需要在0~116 t/h 范圍內(nèi)變化,供熱量*大可達100t/h。*大熱負荷時可帶44 MW電負荷,熱負荷低于60 t/h時,仍可帶原設(shè)計額定電負荷,即50 MW。
直流高壓發(fā)生器
2.4改造范圍
2.4.1主系統(tǒng)部件的改造
a.調(diào)換的部件有轉(zhuǎn)子、前汽缸、中汽缸、隔板套、前汽封環(huán)、隔板汽封、調(diào)速器、轉(zhuǎn)速變換器。
b.增加的部件有旋轉(zhuǎn)隔板、旋轉(zhuǎn)隔板調(diào)節(jié)杠桿、抽汽油動機、油動機托架、調(diào)壓器及其座架、抽汽逆止門及操縱座、**閥、壓力變換器、切換閥、接線盒等。
c. 修改的部件有汽封管路、疏水管路、調(diào)節(jié)油管路、抽汽閥控制管路等。
d.調(diào)整的部件有左右兩只高壓調(diào)節(jié)汽閥,其流量特性曲線要做修正,在現(xiàn)場通過調(diào)整連接板而改變A值,從而改善4個閥的重疊度。由于前汽缸和中汽缸是新的,因此中汽缸與后汽缸連接垂直面的定位銷必須重新擴配鉆絞,其連接的銷子及螺栓均需更新。
2.4.2附屬設(shè)備的改造
a.高壓除氧器改造該機組配套的高壓除氧器,為早期的噴霧填料式結(jié)構(gòu),原設(shè)計只進凝結(jié)水和高壓加熱器疏水以及少量補充水。由于該廠冬季供熱高峰時補水量大,補水溫度低,常造成高壓除氧器跑水過負荷現(xiàn)象。改為供熱機組后,由于所補除鹽水進入凝汽器,末級低壓加熱器出口溫度將比原來低,預(yù)計其溫度將降低26℃,為此需要對高壓除氧器進行增容改造。
b.除鹽水系統(tǒng)及設(shè)備改造改為抽汽機組,對外供熱量將加大,為了維持水量平衡需要補充除鹽水。按供熱量100t/h計算,需增加除鹽水生產(chǎn)量為:100×1.25=125t/h。為此,需要增加一臺陰床、一臺樹脂裝卸罐、一臺除碳器及相應(yīng)的陰陽離子交換樹脂,在本次改造中,需對卡脖子的管道及相應(yīng)的電氣、熱工設(shè)備增加或更新。
2.5改造后機組性能
a. 純凝50 MW工況下機組的熱耗保證值不大于9 187.64kJ/kWh,缸效率保證不小于85%。
b. 額定抽汽工況下機組的熱耗保證值不大于7 607.6kJ/kWh,缸效率保證不小于85%。
c. *大抽汽量不小于100 t/h。
2.6改造應(yīng)考慮的**措施
a.除設(shè)置抽汽壓力自動調(diào)整直流高壓發(fā)生器裝置外,還必須設(shè)置**閥,以防供熱系統(tǒng)超壓。
b.須加裝抽汽逆止門及防止超速的熱工保護裝置,以防止汽缸進水及汽機超速飛車。
2.7效益分析及經(jīng)濟評價
2.7.1經(jīng)濟指標分析直流高壓發(fā)生器
由于調(diào)峰的原因,該機組改造前全年平均負荷為38MW。如果單機煤耗按熱耗率計算,全年發(fā)電煤耗419 g/kWh,供電煤耗453 g/kWh。改造完成后,該機組全年平均發(fā)電負荷取40MW,發(fā)電煤耗341 g/kWh,供電煤耗369 g/kWh,供熱煤耗42.71 kg/GJ,全年平均熱電比1.51。
2.7.2經(jīng)濟性評價
該機組改造完后,全年供熱增加180萬GJ,按現(xiàn)在供熱價格16.28元/GJ,去年供熱單位成本13.65元/GJ測算,供熱創(chuàng)收473.4萬元,由于煤耗降低,節(jié)煤折合551.93萬元,合計年創(chuàng)收1025.33萬元。以此計算大約可用16個月的時間可回收改造成本。
3結(jié)論
將凝汽機組改為熱電聯(lián)產(chǎn)的抽汽機組,具有良好的經(jīng)濟效益、社會效益和環(huán)保效益,此措施是各熱力發(fā)電廠解決供熱緊張狀況的措施之一。
保定熱電廠進行的N50-8.83/53型機組改造為C50-8.83/0.98/535型調(diào)整抽汽供熱機組的方案的特點為:
a. 充分利用原有設(shè)備,減少投資和縮短工期。
b. 利用現(xiàn)代新技術(shù)對通流部分及系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計,達到降低熱耗的目的。
c. 運行方式考慮以熱定電,優(yōu)先滿足熱負荷的需要??紤]到該機組的實際現(xiàn)狀,調(diào)整抽汽對外供熱量以*大100 t/h為宜。
d. 改為供熱機組,減少了冷水塔造成的蒸發(fā)損失及其它幾項損失,減少了水資源的消耗。
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