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諧波治理及無(wú)功補(bǔ)償裝置節(jié)電案例分析

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點(diǎn)擊量: 215198 來(lái)源: 上海坤友機(jī)電設(shè)備有限公司

在理想情況下,**的電力供應(yīng)應(yīng)該提供具有正弦波形的電壓。但在實(shí)際電力系統(tǒng)運(yùn)行中,由于電力用戶接有大量非線性負(fù)荷,向電力系統(tǒng)注入諧波電流因而使電力系統(tǒng)的電壓和電流波形發(fā)生畸變,直接影響了電能質(zhì)量。

電力用戶的各種整流設(shè)備、交直流換流設(shè)備、電子電壓調(diào)整設(shè)備、電弧爐、感應(yīng)爐等非線性負(fù)荷產(chǎn)生的諧波,不僅危害了電網(wǎng)**,增加了電網(wǎng)的損耗,而且還直接造成用戶端 無(wú)功補(bǔ)償 電容器組的諧波電流放大和諧振,從而導(dǎo)致 無(wú)功補(bǔ)償 電容器因過(guò)負(fù)荷或過(guò)電壓而損壞。 諧波治理 無(wú)功補(bǔ)償 成了非線性負(fù)荷電力用戶關(guān)注和要解決的突出問題。

馬鞍山是我國(guó)鋼鐵生產(chǎn)基地之一。鋼鐵生產(chǎn)工藝中的非線性負(fù)荷產(chǎn)生的諧波一直受到電網(wǎng)企業(yè)、電力用戶及節(jié)能生產(chǎn)服務(wù)公司的高度重視。采用分組分級(jí)動(dòng)態(tài)補(bǔ)償技術(shù),很好地解決了 諧波治理 無(wú)功補(bǔ)償 問題,且運(yùn)行**可靠,節(jié)電效果明顯?,F(xiàn)就該裝置的運(yùn)用實(shí)例介紹如下。

1實(shí)例1:馬鞍山**鋼廠

1.1基本情況

馬鞍山**鋼廠于19998月份進(jìn)行擴(kuò)建并轉(zhuǎn)入正式生產(chǎn),是一個(gè)黑色金屬冶煉與壓力加工企業(yè)。其主要設(shè)備有熱軋火成材全連軋機(jī)組1臺(tái),50M3制氧機(jī)1臺(tái),0.5T中頻感應(yīng)爐3臺(tái),以及各種配套輔助設(shè)備。全廠用電設(shè)備總?cè)萘窟_(dá)2300KW。

1.2 諧波治理 無(wú)功補(bǔ)償 裝置投運(yùn)情況

早在1997年該廠曾在230軋機(jī)主電動(dòng)機(jī)(245KW)上安裝了無(wú)功就地補(bǔ)償裝置,使該廠功率因數(shù)由0.7提高到0.9以上,主變壓器出力增加20%,同時(shí)線電流大幅降低,節(jié)電率達(dá)25%,在保證電能質(zhì)量及設(shè)備**可靠的同時(shí),減少了電費(fèi)支出,其經(jīng)濟(jì)效益十分明顯。

19998熱軋火成材全連軋機(jī)組投運(yùn)后,產(chǎn)生的高次諧波使功率因數(shù)降低。從19997月至10月間,因功率因數(shù)考核不合格該廠被罰款7.6萬(wàn)元。為此,該廠采取了以下 諧波治理 無(wú)功補(bǔ)償 措施:

1)在2500KVA主變壓器(356KV6KV側(cè)新裝自動(dòng)補(bǔ)償及濾波裝置主、副柜各1臺(tái)。

2)在630KVA變壓器(60.4KV0.4KV側(cè)新裝自動(dòng)補(bǔ)償及濾波裝置1臺(tái)。

3)對(duì)原1000KVA變壓器補(bǔ)償用電容器柜修復(fù),更換控制器及損壞的電容器,使其正常投運(yùn)。

該廠采取上述措施后,諧波得到抑制,功率因數(shù)由原來(lái)的0.62提高到0.9左右,節(jié)電效果明顯。

2實(shí)例2:奧盛(馬鞍山)綱線鋼纜公司

2.1基本情況

奧盛(馬鞍山)綱線鋼纜有限公司是一家外商獨(dú)資企業(yè)。公司具有目前國(guó)際上*先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和生產(chǎn)設(shè)備意大利RADAELLI公司的絞線機(jī)及意大利GCR公司絞線生產(chǎn)設(shè)備。該廠主要生產(chǎn)高強(qiáng)度低松馳預(yù)應(yīng)力鋼絞線,年產(chǎn)量為60000T,產(chǎn)品暢銷**,并遠(yuǎn)銷東南亞、中東、歐美,銷售收入20400萬(wàn)元,利稅2558萬(wàn)元。

2.2 諧波治理 無(wú)功補(bǔ)償 裝置投運(yùn)情況

該公司擁有3510KV變電所1座,6300、3510KVA變壓器各1臺(tái),全年用電量為1000萬(wàn)KWH

該公司生產(chǎn)設(shè)備均為直流傳動(dòng),使用了大容量晶閘管整流裝置,因而產(chǎn)生了大量高次諧波,造成用電功率因數(shù)降低,損耗增大,公司組織專業(yè)技術(shù)人員在理論計(jì)算的基礎(chǔ)上進(jìn)行了實(shí)地考察,通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試,提出了一套投資少、 諧波治理 無(wú)功補(bǔ)償 效果好的技術(shù)方案。

1)在6300KVA主變壓器10KV側(cè)新裝104500KVAR自動(dòng)投切 諧波治理 無(wú)功補(bǔ)償 裝置1套。

2)在3510KVA主變壓器10KV側(cè)新裝102800KVAR自動(dòng)投切 諧波治理 無(wú)功補(bǔ)償 裝置1套。

3)以上2 無(wú)功補(bǔ)償 裝置均實(shí)行自動(dòng)投切,并實(shí)行動(dòng)態(tài)補(bǔ)償技術(shù)。

采用上述 諧波治理 無(wú)功補(bǔ)償 后,諧波得到抑制,功率因數(shù)明顯提高。補(bǔ)償裝置投運(yùn)前、后對(duì)諧波進(jìn)行的測(cè)試數(shù)據(jù)列于表1和表2

2.3效果及綜合效益分析

1)高次諧波得到明顯抑制。

投運(yùn)前,諧波電壓、諧波電流均超過(guò)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求。投運(yùn)后,諧波電壓、諧波電流得到有效抑制,均低于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。

2)功率因數(shù)明顯提高。

投運(yùn)前,功率因數(shù)為0.61,力率考核平均每月電費(fèi)罰款7萬(wàn)元左右。投運(yùn)后,功率因數(shù)提高到0.95,力率考核每月電費(fèi)獎(jiǎng)勵(lì)0.3萬(wàn)元。

3)投資經(jīng)濟(jì)效益明顯。

裝置投運(yùn)后,降低了用戶的電能損耗、節(jié)省了基本電費(fèi)支出、力率考核電費(fèi)由罰款變?yōu)楠?jiǎng)勵(lì),以上幾項(xiàng)合計(jì)每年可減少電費(fèi)支出達(dá)110萬(wàn)元。濾波補(bǔ)償裝置總投資為90.8萬(wàn)元,只要運(yùn)行10個(gè)月即可全部回收投資。

3結(jié)束語(yǔ)

非線性負(fù)荷必然會(huì)產(chǎn)生諧波,對(duì)電力系統(tǒng)造成污染,因此必須采取有效措施加以限制。要治理諧波造成的污染也不難,只要給予重視,針對(duì)實(shí)際情況安裝相應(yīng)補(bǔ)償裝置即能得到解決。本文的實(shí)例說(shuō)明了這一點(diǎn)。